新兴管业:小技改撬动大效益

来源:[东楚晚报] 日期:[2026-05-14 08:37] 发布区域:[湖北地区]

解决挤压碰撞的“老毛病”,治好内衬看不清的“质量病”,拔掉撞击配电箱的“安全钉”……今年以来,黄石新兴管业有限公司(以下简称“新兴管业”)工会紧扣“质量效益双提升”工作主线,广泛发动一线职工开展“五小”(小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)创新活动,公司铸管部多个创新项目相继开花结果,实实在在解决了生产中的“痛点”,成为提质增效的“金钥匙”。

针对生产线存在的管材挤压、设备易损等顽疾,新兴管业维修中心辅助电气团队立足实操经验,精准实施技术改造。

“中线水压后抬管架区域原先没有满管检测装置,管子堆满了,前端的输送系统还在‘埋头’抬管,导致管子相互挤压、机械结构频繁损坏,每两个月就得大修一次,单次损失2万元。”维修中心占志海、王凯、胡新洋3名员工针对管材挤压问题,在关键点位加装了满管激光传感器。改造后,问题迎刃而解,每年可节约维护费用10余万元。

在消除运行隐患的同时,安全底线同样得到加固。“热模3000三磨区域有两个电葫芦吊,动力配电箱安装在物料架上。吊运物料时,吊物或吊具稍有晃动就会撞击配电箱,轻则跳闸停产,重则短路起火。”占志海带领团队重新布设动力电缆,全程穿管保护,线路绕开了吊物运行区域。改造后,每月一次的“撞箱”彻底绝迹,一年节省备件更换费用6万元。

产品质量是企业的生命线。针对铸管内衬检测工序的质量短板,技术人员靶向发力,实现检测提质提效。

“中线涂衬后倒水工序原来使用固定V托,小管径铸管内衬是否存在薄涂、缺陷,全靠工人围着管子转圈查看,既费力又容易漏检。”企业员工刘振球、程涛、黄健等6人将固定V托改为托轮旋转装置,并加装专用照明灯。改造后,内衬缺陷检出率从65%提升至98%,小管径铸管质量问题发现时效缩短80%。“以前是‘管不转人转’,现在管子自己转,哪儿有问题一眼就能发现。”

此外,一线职工还从繁琐作业环节入手,以“小创新”解锁新效能。“中线涂衬机用的布料杆是无缝钢管,单根有近200公斤,水泥砂浆硬化易导致堵死报废,每次更换需要多人合力抬运。”企业员工陆世顺、刘正平、陆春林、汪远立4人将钢管换成透明蛇皮软管,并用100工字钢制作支架支撑。“软管透明,堵塞情况一目了然,重量轻便,一人即可更换。砂浆堵了,拆下来清理后还能继续使用。”据悉,此项优化每年可节约采购费用10余万元。

如今,在新兴管业,“人人都是创新源,岗位就是效益点”已蔚然成风。该企业将继续深耕“五小”沃土,让更多来自一线的智慧火花,汇聚成企业高质量发展的燎原之火。(黄石融媒记者 鲁冰儿 通讯员 柯雪梅)


编辑:郭明磊